Катастрофа Ту-154 под Норильском
Рейс 3603 Аэрофлота Катастрофа Шилака | |
---|---|
![]() Обломки самолёта (1984 год) | |
Общие сведения | |
Дата | 16 ноября 1981 года |
Время |
19:37 KRAT |
Характер |
Недолёт до ВПП (USOS) |
Причина | Конструктивные недостатки, нарушение центровки, ошибки экипажа |
Место |
![]() |
Координаты | 69°19′35″ с. ш. 87°21′42″ в. д.HGЯO |
Погибшие | 99 |
Раненые | 68 |
Воздушное судно | |
![]() |
|
Модель | Ту-154Б-2 |
Авиакомпания |
![]() |
Пункт вылета |
Северный, Красноярск |
Пункт назначения |
![]() |
Рейс | SU-3603 |
Бортовой номер | СССР-85480 |
Дата выпуска | 24 марта 1981 года |
Пассажиры | 160 |
Экипаж | 7 |
Выжившие | 68 |
Катастрофа Ту-154 под Норильском (также известная как Катастрофа Шилака) — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в понедельник 16 ноября 1981 года в аэропорту Алыкель. Авиалайнер Ту-154Б-2 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял внутренний рейс SU-3603 по маршруту Красноярск—Норильск и заходил на посадку, когда, уже находясь на глиссаде, потерял высоту и приземлился на поле в 472 метрах от ВПП, после чего врезался в насыпь курсового радиомаяка и разрушился. Из находившихся на его борту 167 человек (160 пассажиров и 7 членов экипажа) погибли 99[1].
Самолёт
Ту-154Б-2 (регистрационный номер СССР-85480, заводской 81А480, серийный 0480) был выпущен Куйбышевским авиационным заводом (КуАПО) 24 марта 1981 года, то есть был совсем новым. Его передали МГА СССР, которое 1 апреля того же года направило его в 1-й Красноярский авиаотряд Красноярского управления гражданской авиации авиакомпании «Аэрофлот». Оснащён тремя турбовентиляторными двигателями НК-8-2У производства КМПО. На день катастрофы совершил 697 циклов «взлёт-посадка» и налетал 1889 часов[2].
Экипаж и пассажиры
Самолётом управлял экипаж из 400-го лётного отряда (1-й Красноярский объединённый авиаотряд), его состав был таким:
- Командир воздушного судна (КВС)— Геннадий Николаевич Шилак.
- Второй пилот — Александр Иванович Алейников.
- Штурман — Андрей Владимирович Карелин.
- Бортинженер — Юрий Павлович Захаров.
В салоне самолёта работали трое
- Геннадий Фёдорович Княжев — старший бортпроводник,
- Тамара Михайловна Абелева,
- Леонид Леонидович Басловяк.
На борту самолёта находились 160 пассажиров — 146 взрослых и 14 детей.
Катастрофа
В 17:38
.Когда самолёт подходил к Норильску, на небе были разорвано-слоистые облака с просветами и нижней границей 120 метров при верхней 300-400 метров, над землёй стояла дымка, а видимость составляла 1200 метров. Перед снижением экипаж провёл предпосадочную подготовку в полном объёме, а также командир предупредил, что заход на посадку будет осуществлять он сам с включённым автоматом тяги в связи с необходимостью тренировки второго пилота. В ходе тренировки экипаж ошибочно рассчитал, что посадочный вес самолёта будет 78 тонн при центровке 20,5% САХ, но не учёл, что выход из зоны Красноярска, а также заход на посадку в Норильске осуществлялись по укороченным вариантам, что давало экономию в топливе в общей сложности на 2300 килограммов, то есть примерно на столько самолёт был перегружен, что требовало увеличения посадочной скорости на 5 км/ч[1].
На высоте 600 метров и при скорости 400 км/ч был включен автомат тяги, а на
Через несколько секунд после пересечения расчётной посадочной глиссады КВС дал указание установить на автомате тяги скорость 265 км/ч. Эта скорость соответствовала стандартной посадочной массе самолёта 78 тонн, но в данном же случае был перегруз на две с лишним тонны, что требовало посадочной скорости 270 км/ч[1].
Когда рейс 3603 вошёл в посадочную глиссаду, его вертикальная скорость сперва возросла на 6—7 м/сек, а затем снизилась до 4 м/сек. При этом на удалении 6 километров от торца ВПП самолёт находился на глиссаде, но из-за слабого попутного ветра и снижения вертикальной скорости до 3 м/сек прошёл ДПРМ на 18 метров выше глиссады. Экипаж отклонил нос самолёта вниз, что увеличило вертикальную скорость до 5 м/сек, а также поступательную до 275 км/ч, в связи с чем автомат тяги уменьшил режим работы двигателей почти до малого газа и сохранял его таким около 15 секунд. Когда до полосы оставалось 2 километра, лайнер, летя со скоростью 273 км/ч и снижаясь с вертикальной скоростью 5 м/сек, находился на высоте 120 метров, то есть на 10 метров выше глиссады. Его руль высоты был в балансировочном положении (−14°), когда командир отклонил руль до −21°, чтобы плавно увеличить вертикальную скорость и плавно войти в глиссаду. Но при отклонении руля высоты более чем на 20° он теряет свою эффективность, а в сочетании с режимом работы двигателей на режиме, близком к малому газу, и при снизившейся до 265 км/ч поступательной скорости необходимая перегрузка не возникла[1].
Высоту 90 метров авиалайнер прошёл со скоростью 261 км/ч в посадочной конфигурации и посадочном положении, когда авиадиспетчер доложил: Правее 10, на глиссаде. Вскоре авиадиспетчер передал экипажу: Резко не снижайтесь, но ещё до его команды командир увидел, что вертикальная скорость возросла до 7 м/сек, а самолёт всё больше опускается ниже глиссады, в связи с чем взял штурвал полностью на себя, то есть отклонив руль высоты до упора вверх и ожидая, что самолёт приподнимет нос и снизит вертикальную скорость. Но из-за низкой скорости лайнер не отреагировал на это действие, а через 4 секунды сработал сигнал опасного сближения с землёй. Высота полёта составляла 30 метров относительно аэродрома и 55 метров относительно нижележащей местности, когда находящийся в «взвинченном» состоянии командир перевёл РУДы на взлётный режим, но не стал убирать шасси[1].
Через 6 секунд в 19:37 KRAT (15:37 MSK) снижавшийся по курсу 189—190° и с вертикальной скоростью 4—5 м/сек рейс SU-3603 на приборной скорости 275 км/ч приземлился на заснеженное поле в 472 метрах от торца ВПП и в 22,5 метрах левее её оси почти сразу на все три стойки шасси. Из-за высокой скорости самолёт сразу сильно приподнял нос, при этом ударившись о землю хвостовой частью. Затем в 430 метрах от ВПП авиалайнер врезался в восьмиметровую насыпь курсового радиомаяка и полностью разрушился. Площадь разброса обломков имела размеры 300 на 70 метров, пожара на месте катастрофы не возникло[1].
На месте погибли 83 человека — 4 члена экипажа (КВС, второй пилот, штурман и старший бортпроводник Княжев) и 79 пассажиров. Позже в течение недели в больницах от ран скончались ещё 16 пассажиров, тем самым увеличив общее число жертв до 99. Выжившие 68 человек (65 пассажиров и 3 члена экипажа — бортинженер и бортпроводники Абелева и Басловяк) получили ранения различной степени тяжести[1].
Расшифровка переговоров
Сокращения
- КВС: Командир воздушного судна — Геннадий Николаевич Шилак
- 2П: Второй пилот — Александр Иванович Алейников
- ШТ: Штурман — Андрей Владимирович Карелин
- БИ: Бортинженер — Юрий Павлович Захаров
- Д: Авиадиспетчер
- Внеш. связь: переговоры с диспетчером
Расшифровка
Д | Дальний привод, 480, на глиссаде, правее 20. |
2П (внеш. связь) | 480, понял. |
Д | Снижайтесь. Выше глиссады, 480. Удаление 3, правее 10. |
Д | Выше глиссады 20 метров, 480, правее 10. |
2П (внеш. связь) | 480, понял. |
Д | Удаление 2, правее 20. |
Д | Правее 10, на глиссаде. |
Д | Резко не снижайтесь, ниже 10. |
ШТ | Оценка-а-а! |
КВС | Держать по приборам. |
ШТ | Решение! |
Д | Без снижения! Без снижения следуйте, 480, прекратите снижение! |
2П | Пиздец! |
КВС | Всем взлётный! |
БИ | Взлётный. |
Д | На второй круг уходите! |
КВС | Убрать шасси! Пиздец нам. |
Расследование
По мнению комиссии, у экипажа за 9 секунд до столкновения не было оснований прекращать заход на посадку, а отклонение руля высоты до упора на
По данным следственной комиссии, служба перевозок в аэропорту Красноярска допустила следующие нарушения[1]:
- Номинальная загрузка рассчитывалась исходя из норматива массы одного взрослого пассажира и ребёнка 75 килограммов, а не 80 и 30 килограммов соответственно, вследствие чего фактический вес был больше указанного в перевозочных документах на 565 килограммов.
- Четырём пассажирам не выдавались талоны на бесплатную перевозку детей, из-за чего на борту оказались 6 неучтённых маленьких детей, тем самым повысив фактический вес относительно указанного в документах ещё на 120 килограммов.
Конструктивные недостатки самолёта
Ещё при лётных испытаниях самолётов Ту-154Б в 1974—1975 годах выявилось значительное уменьшение запаса руля высоты, по сравнению с первым Ту-154 (борт СССР-85001), который прошёл государственные испытания. Это снижение составляло 4—6%, что соответствует смещению центровки вперед на 4—6% САХ, при этом никакого официального объяснения этого факта ОКБ Туполева не представило. По результатам испытаний ограничение передней центровки было изменено с 18 до 16,5% САХ, но это не компенсировало уменьшения запаса продольной управляемости и для безопасной эксплуатации было недостаточным.
Норильская авиакатастрофа привела к необходимости провести испытания, по результатам которых в
Также испытания показали, что характеристики продольной управляемости самолёта сильно зависят от режима работы двигателей. При этом в кабине отсутствовал сигнализатор предельно допустимых отклонений руля высоты, а в РЛЭ были неправильные рекомендации по использованию широкой зоны (от −3° до −16°) на указателе положения стабилизатора (ИП-33), тем самым затрудняя экипажам определение критического положения руля в полёте. Чёткие рекомендации в РЛЭ по использованию прибора ИП-33 при выходе стрелки руля высоты за пределы широкой части зелёного сектора отсутствовали[1].
Несмотря на результаты лётных испытаний 1974—1975 и 1979 годов, при которых были выявлены конструктивные недостатки самолётов Ту-154Б, спешка с внедрением и началом эксплуатации новых моделей привела к тому, что в ОКБ Туполева не было принято никаких конструктивных мер по увеличению запаса продольной управляемости авиалайнера, а руководство ГосНИИ ГА попросту не проконтролировало этот момент[1].
Заключение комиссии
Причиной катастрофы является потеря продольной управляемости самолёта на завершающем этапе захода на посадку вследствие:
- существенного снижения эффективности руля высоты при его отклонении «на себя» на углы более (−20°);
- перевода двигателей автоматом тяги на режим, близкий к малому газу;
- переднего эксплуатационного положения центровки самолёта;
- позднего распознавания экипажем аварийной ситуации и в связи с этим несвоевременным принятием решения об уходе на второй круг.
— [1]
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Катастрофа Ту-154Б Красноярского УГА в а/п Норильск (Алыкель) (борт СССР-85480), 16 ноября 1981 года. Дата обращения: 4 февраля 2017. Архивировано 12 декабря 2010 года.
- ↑ СССР-85480 — russianplanes.net — Карточка борта . Дата обращения: 3 мая 2020. Архивировано 2 мая 2017 года.
- ↑ Катастрофа Ту-154Б-2 Красноярского УГА в а/п Норильск (Алыкель). Расшифровка переговоров . airdisaster.ru. Дата обращения: 25 апреля 2013. Архивировано 15 марта 2013 года.
Ссылки
- События 16 ноября
- Ноябрь 1981 года в СССР
- 1981 год в Красноярском крае
- Транспорт Норильска
- Авиационные происшествия с Ту-154
- Авиационные происшествия в Красноярском крае
- Авиационные происшествия Красноярского УГА
- Авиационные происшествия в России 1981 года
- Авиационные происшествия вследствие недолёта или перелёта ВПП