39°47′36″ с. ш. 64°29′10″ в. д.HGЯO

Катастрофа Як-40 в Бухаре

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Рейс 124 Аэрофлота
Як-40 предприятия «Аэрофлот»
Як-40 предприятия «Аэрофлот»
Общие сведения
Дата 14 декабря 1974 года
Время 11:01 UZT (09:01 МСК, 06:01 UTC)
Характер Выкатывание за пределы ВПП
Причина Застопорение руля высоты, ошибки экипажа
Место Союз Советских Социалистических Республик в 540 метрах после ВПП аэропорта Бухара, Бухара, Бухарская область (УзССР, СССР)
Координаты 39°47′36″ с. ш. 64°29′10″ в. д.HGЯO
Погибшие 7
Раненые 4
Воздушное судно
Модель Як-40
Авиакомпания Таджикская Советская Социалистическая Республика Душанбинский ОАО, Таджикское УГА
Принадлежность Союз Советских Социалистических Республик МГА СССРАэрофлот»)
Пункт вылета Узбекская Советская Социалистическая Республика Бухара (УзССР, СССР)
Пункт назначения Таджикская Советская Социалистическая Республика Душанбе (ТадССР, СССР)
Рейс SU-124
Бортовой номер СССР-87630
Дата выпуска 30 сентября 1971 года
Пассажиры 15
Экипаж 4
Выжившие 8

Катастрофа Як-40 в Бухаре — авиационная катастрофа, произошедшая субботним утром 14 декабря 1974 года в Бухаре. Авиалайнер Як-40 Душанбинского ОАО предприятия «Аэрофлот» начал выполнять регулярный внутренний рейс SU-124 по маршруту Бухара — Душанбе, но при взлёте из Бухарского аэропорта лайнер не поднялся в воздух, после чего выкатился за пределы ВПП. Вскоре лайнер столкнулся с бруствером и деревьями, разрушившись. Из находившихся на его борту 19 человек — 15 пассажиров и 4 членов экипажа, погибли 7, выжили 8, из которых ранения получили 4[1].

Самолёт

Як-40 с бортовым номером СССР-87630 (заводской — 9131119) был собран на Саратовском авиационном заводе 30 сентября 1971 года и был передан Министерству гражданской авиации СССР («Аэрофлот»), которое передало его в Душанбинский объединённый авиаотряд Таджикского управления гражданской авиации. На момент катастрофы лайнер налетал 3 637 часа и совершил 4 595 циклов «взлёт-посадка»[2][1].

Экипаж

Состав экипажа рейса SU-124 был из 186-го лётного отряда Душанбинского ОАО, в состав которого входили 4 человек:

  • Командир воздушного судна (КВС)
    — Александр Михайлович Савельев;
  • Второй пилот — Михаил Васильевич Чевтаев;
  • Бортинженер — Николай Николаевич Симерзин;

В салоне авиалайнера работала стюардесса Мухаббат Закирова.

Катастрофа

14 декабря 1974 года Як-40 борт СССР-87630 летел из Бухары в Душанбе. Экипаж производил с искусственной взлётно-посадочной полосы длиной 1 500 м (концевая полоса безопасности — 400 м) с магнитным курсом 12° при ветре 360° 12 м/с. Экипаж, согласно показаниям, при подготовке к взлёту установил стабилизатор в расчётное положение −3°, расстопорил рули и проверил их действие. На предварительном старте закрылки выпущены на 20°. Исполнительный старт находился в 50-100 м от начала ВПП.

Через 18-19 секунд после начала взлета на скорости 145—150 км/ч (330—360 м от начала разбега) при попытке разгрузить переднюю опору

КВС
применил торможение, но вследствие большой скорости и значительной подъемной силы, сцепление колес с поверхностью было слабым.

КПБ (540 м от конца ВПП). При ударе часть пассажиров вместе с креслами сместилась вперёд, что затруднило открытие пилотской двери и аварийного выхода. Приоткрыв пилотскую дверь, экипаж высадил 5 пассажиров через верхний люк пилотской кабины и сам покинул самолёт. 3 пассажира самостоятельно выбрались через проломы в фюзеляже. В результате пожара лайнер почти полностью сгорел. Из восьми выживших пассажиров четверо получили ранения. Катастрофа произошла в 11:01 местного времени. При исследовании механизма стопорения руля высоты УТ-6Д обнаружено, что он имел выход штока на величину 17-18 мм, что соответствует застопоренному положению руля высоты[1][3]
.

Причины

Согласно выводам комиссии, причиной катастрофы является отсутствие перемещения штурвальной колонки на разбеге, что могло быть результатом самопроизвольного стопорения руля высоты и последующей ошибки экипажа — позднего принятия решения на прекращение взлёта. Истинную причину неисправностей в системе стопорения рулей установить не удалось. Техническая экспертиза ГосНИИ ГА также не смогла установить причину отказа, но по их заключению наиболее часто в системе проявляется дефект в виде коррозии штепсельных разъемов, который приводит к нарушению работы сигнализации системы стопорения и предрасполагает к возможности самопроизвольного срабатывания электромеханизмов УТ-6Д на стопорение.

См. также

Авиационные происшествия из-за отказа руля направления:

Примечания